長慶油田采油六廠楊井作業(yè)區(qū) 7 座轉(zhuǎn)油站含水含泥沙原油流量計由刮板流量計更換為 JH - DZ 單轉(zhuǎn)子流量計后,大大降低了流量計運行故障率,確保了站間原油的連續(xù)計量。 但是,運行半年后,7 座轉(zhuǎn)油站中,有 2 座首站、末站之間,先后出現(xiàn)輸差增大的現(xiàn)象,為盡快解決這一問題,從流量計自身結(jié)構(gòu)原理、轉(zhuǎn)油站輸油工藝、運
行參數(shù)、設(shè)備原因、人為因素等幾個方面進行調(diào)研,找到了問題所在,并制定了相應(yīng)的改進措施,從而減小了站間輸差。
0.引言
2015 年下半年長慶油田采油六廠楊井作業(yè)區(qū)根據(jù)輸送高含水、含泥沙原油的特點,將金屬刮板流量計更換為 JH-DZ 單轉(zhuǎn)子流量計。 6 ~ 9 月 7 座轉(zhuǎn)油站的單轉(zhuǎn)子流量計未出現(xiàn)一次故障,確保了站間原油的連續(xù)計量。 原來由4 人才能完成的維修儀表工作,減少為 1 人就能輕松地進行維護。
員工勞動強度大大降低, 站間計量誤差均在0. 3% 以下。 但是, 從 10 月中旬開始,7 座轉(zhuǎn)油站中,有 2 座首、末站流量計流量先后出現(xiàn)誤差增大的現(xiàn)象,給計量工作帶來困難。 為了查找誤差產(chǎn)生原因,技術(shù)人員深入現(xiàn)場,先后根據(jù)單轉(zhuǎn)子流量計自身結(jié)構(gòu)特點、轉(zhuǎn)油站輸油工藝、運行控制參數(shù)、設(shè)備原因、站間地勢原因、人為因素等幾個方面進行現(xiàn)場調(diào)研,經(jīng)過近一周時間的摸索,找到了產(chǎn)生誤差的原因,并采取了相應(yīng)措施,減小了計量誤差。
1.JH-DZ 單轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)特性
JH-DZ 單轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)特性來講,它屬于速度式流量計。 速度式流量計與容積式流量計的區(qū)別在于速度式流量計對流體的壓差、流量、溫度的變化比較敏感,而容積式流量計對壓差、流量、溫度的變化不敏感。
1. 1 從工作原理上分析
JH-DZ 單轉(zhuǎn)子流量計在液體作用下,單轉(zhuǎn)子受力旋轉(zhuǎn),其轉(zhuǎn)速與管道平均流速成正比,轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)動周期性地改變磁電轉(zhuǎn)換器的磁阻值。 檢測線圈中的磁通隨之發(fā)生周期性變化,產(chǎn)生周期性的感應(yīng)電勢,即電脈沖信號,經(jīng)放大器放大后,送至顯示儀表積算并顯示瞬時流量和累計流量。 說明壓差的突然變化,會引起流速的變化,而流速變化會引起磁通變化。
1. 2 在安裝要求上分析
單轉(zhuǎn)子流量計要求水平安裝,為確保流體測量的準確性,應(yīng)保證表前 10 倍通徑、表后 5 倍通徑的直管段;直管段內(nèi)徑應(yīng)與流量計通徑一致,且兩者應(yīng)保持同心;管道內(nèi)介質(zhì)的流向與流量計銘牌上的流向標志相同。 通過現(xiàn)場測量情況看,基本滿足安裝要求,不存在安裝問題。
2.誤差原因分析
2. 1 輸油工藝
從長一轉(zhuǎn)油站至楊井聯(lián)合站的輸油工藝分析:正常工藝是長一轉(zhuǎn)油站的原油輸至楊井聯(lián)合站,直接進入 7#、8 # 沉降罐, 進行含水原油的脫水處理。安裝單轉(zhuǎn)子流量計前,長一轉(zhuǎn)油站兩臺加熱爐爐管相繼出現(xiàn)滲漏現(xiàn)象,處于待維修狀態(tài)。 為確保進入沉降罐的原油順利脫水,保證正常生產(chǎn),楊井聯(lián)合站采取了工藝調(diào)整,將長一轉(zhuǎn)油站來油先進入一次加熱爐進行加熱,當溫度達到要求時,再進入 7#、8#沉降罐。 由于 JH-DZ 單轉(zhuǎn)子流量計屬于速度型流量計,受壓力影響因素較大, 流量計公稱通徑為?80mm,而原管線為 ?100mm,管段突然出現(xiàn)縮徑節(jié)
流,而該單轉(zhuǎn)子流量計安裝要求為表前 10 倍通徑,表后 5 倍通徑的直管段,導(dǎo)致產(chǎn)生誤差。
2. 2 運行參數(shù)
長一轉(zhuǎn)油站首站正常外輸原油溫度為 54℃ ,到達末站原油溫度為44℃ ;首站輸油壓力為 2. 0MPa,末站輸油壓力為 0. 06MPa。 由于長一轉(zhuǎn)油站加熱爐處于待修狀態(tài),所以,原油外輸溫度只能達到 39 ~ 41℃ ,原油到達末站后的溫度只有 36 ~ 38℃ ,而聯(lián)合站沉降罐的脫水油溫要求達到42 ~ 44℃ ,才能滿足破乳劑在化學沉降過程中發(fā)揮藥效作用。 為保證脫水生產(chǎn)正常,輸油工藝發(fā)生變動,末站工藝改變后,首站壓力由 2. 0MPa 升至 2. 4MPa,末站壓力由 0. 06MPa 升至 0. 4MPa。 輸油工藝的改變導(dǎo)致輸油運行參數(shù)的變化。 由于首站與末站壓差發(fā)生較大變化,而流量計本身壓力參數(shù)沒有進行適時調(diào)整,導(dǎo)致產(chǎn)生誤差。
2. 3 設(shè)備原因
10 月 13 日長一轉(zhuǎn)油站的 2 臺加熱爐維修完畢,投入正常生產(chǎn),外輸溫度達到 54℃ ,末站溫度達到44℃ ,聯(lián)合站根據(jù)來油溫度適時對輸油工藝進行了恢復(fù)。 來油由進一次加熱爐,改為直接進入沉降罐,由于加熱爐設(shè)備的恢復(fù),輸油溫度發(fā)生了變化,
輸油工藝進行調(diào)整,流量計的壓差也相應(yīng)發(fā)生了變化。 單轉(zhuǎn)子流量計的末站壓力由原來的 0. 06MPa升至 0. 2MPa,由于加熱爐設(shè)備的恢復(fù),溫度發(fā)生變化,原油粘度相應(yīng)發(fā)生變化,進而導(dǎo)致產(chǎn)生誤差。
2. 4 人為因素
在調(diào)研期間發(fā)現(xiàn)首站每次按照準點,兩小時讀取數(shù)據(jù),而末站由于改變工藝后,巡檢路線發(fā)生變化,推遲了讀流量計數(shù)據(jù)時間,特別在交接班時,由于填寫資料較多,匯報數(shù)據(jù)多,技術(shù)熟練程度不同,讀取數(shù)據(jù)的時間有所差異,滯后 10 ~ 20min。 首站與末站流量計未按照要求同時讀取數(shù)據(jù),也是造成首末站誤差增大的原因之一。
2. 5 地勢高差
長八轉(zhuǎn)油站與長二轉(zhuǎn)油站流量也存在誤差增大現(xiàn)象。 由于長八轉(zhuǎn)油站的液量少,不能 24h 連續(xù)輸油,每天要計劃停輸 6h。 每次停輸后,再次起輸時,在起初的2h 內(nèi),首站與末站總存在近10m3 的輸差,誤差超過規(guī)定值。 后面時間段基本保持在允許的 0.3% 以下誤差值。 針對這種情況,技術(shù)人員對兩個站的流程和高差進行分析:從地勢上看,長慶油田各站所處海拔高度不同, 長八轉(zhuǎn)油站海拔1580m,長二轉(zhuǎn)油站海拔 1690m,屬于從低處向高處輸油,在停輸過程中,一旦不能及時關(guān)閉流程閥門,就會出現(xiàn)管道油流倒流現(xiàn)象。 從輸油管道的全程管容計算,恰好是到管路翻越點處,即一半路程時,容積恰好是 10m3 , 可確認是在停輸時油流倒回首站,造成再起輸時,管路是空的,首站流量計在運行時開始計數(shù),而末站油流尚未到達,流量計計數(shù)滯后。 所以,造成每次起輸時,出現(xiàn)輸差。
2. 6 流程原因
按照正常流程分析,首站有出站閥門和單流閥控制,不應(yīng)該出現(xiàn)倒流現(xiàn)象。 經(jīng)過仔細排查,發(fā)現(xiàn)首站長八轉(zhuǎn)油站的外輸流量計出口單流閥失靈,停輸時,首站出站閥門不關(guān)閉,外輸泵出口單流閥漏失,回流閥半開,從而造成倒流液體從回流管線返回。 原因是流程不完善,造成液體倒流現(xiàn)象,而不是流量計引起的誤差。
2. 7 單轉(zhuǎn)子流量計渦輪腔被污垢堵塞
在聯(lián)合站末點流量計出現(xiàn)輸差偏大時,對流量計拆開進行沖洗,沖洗過程中,發(fā)現(xiàn)流量計 7 個渦輪腔體有 5 個被堵塞,清除后,恢復(fù)正常輸差。 由于污垢堵塞通道,造成局部壓差變大,流速加快,形成孔板效應(yīng),引起流量計自身參數(shù)變化,造成輸差逐漸增大。
3.改進措施
經(jīng)過以上原因分析和現(xiàn)場調(diào)研,確認長八轉(zhuǎn)油站到長二轉(zhuǎn)油站的誤差與流量計無關(guān),應(yīng)從工藝流程上和操作制度上進行完善。 對長一轉(zhuǎn)油站到聯(lián)合站引起的誤差進行調(diào)試。
1) 長八轉(zhuǎn)油站更換外輸泵出口單流閥和流量計出口管線單流閥。
2) 當長八轉(zhuǎn)油站再停輸時,立即關(guān)閉流量計出口閥門,防止液體倒流。
3)由流量計廠家技術(shù)人員在聯(lián)合站末站內(nèi)對長一轉(zhuǎn)油站來油流量計進行參數(shù)調(diào)整,包括壓力、溫度、流量參數(shù)進行修正,按照首站瞬時流量進行系數(shù)計算并調(diào)試。 改造來油直管段長度,達到安裝要求。
4) 各轉(zhuǎn)油站在調(diào)整輸油運行參數(shù)時,采取小幅度逐漸調(diào)節(jié),避免大起大落,防止引起單轉(zhuǎn)子流量計敏感反應(yīng)。
5) 規(guī)定各站 5 ~ 7 天定期對流量計過濾器進行清理,一旦發(fā)現(xiàn)過濾器濾網(wǎng)有破損,立即進行更換,防止單轉(zhuǎn)子腔體內(nèi)出現(xiàn)被堵塞的現(xiàn)象,確保流量計腔體潔凈,渦輪運轉(zhuǎn)靈活。 液體在運行過程中不再發(fā)生突然流態(tài)變化。
4.結(jié)束語
長慶油田采油六廠楊井作業(yè)區(qū)通過現(xiàn)場調(diào)研,并經(jīng)過對長八轉(zhuǎn)油站流程完善和操作制度的改進,長八轉(zhuǎn)油站到長二轉(zhuǎn)油站的輸油誤差由 0. 78% 降至 0. 26% ,符合內(nèi)部交接誤差要求。 廠家經(jīng)過對聯(lián)合站流量計參數(shù)的調(diào)試,使長一轉(zhuǎn)油站與聯(lián)合站的輸差由 0. 81% 降至 0. 22% ,符合內(nèi)部原油交接誤差要求的范圍( 誤差 0. 5% ) 。